Технология автоматизация литейных процессовРефераты >> Металлургия >> Технология автоматизация литейных процессов
Анализ себестоимости стали в ККЦ-1 ОАО "ЗСМК" за 1999 г. приведен в табл.7. Анализ выполнен на основе сопоставления данных калькуляции себестоимости продукции по плану и отчету. Выполнение плана по себестоимости продукции определяется разностью отчетных и плановых результатов по производственной себестоимости. Полученная экономия (-) показала снижение себестоимости.
Как видно из табл.7, снижение фактической стоимости ферросплавов связано с их дефицитностью и вытекающими из нее необходимостями работать с более дорогими ферросплавами, а также работать на нижнем пределе допустимого диапазона содержания важнейших примесей в готовой стали, что не всегда наилучшим образом отражается на свойствах проката. Автоматизированная система раскисления и легирования, предложенная в дипломном проекте, позволяет выбирать из имеющихся ферросплавов более дешевые, но при этом сохранять все требуемые свойства готового металла, в результате чего снизится плановая себестоимость и в качестве плана на отчетный период можно будет предложить уже оптимальный вариант расходов ферросплавов.
За 1999 г. по плану расходы на раскисление и легирование стали составили 157 руб/т (табл.7). Разработанная модель раскисления и легирования стали при внедрении в реальные производственные условия снизит расходы на раскисление и легирование за счет экономии расхода ферросплавов и более рационального их использования в среднем на 300 г/т стали (для каждого раскисления). В системе задействованы алюминий и такие ферросплавы, как ферромарганец, ферросилиций ФС45 и ФС65 и силикомарганец. Их примерное снижение составляет 0.0006 т/т. С учетом этого снижения расход ферросплавов составит 0.0076 – 0.0006 = 0.007 т/т. Постатейное изменение себестоимости показано в табл.8.
Таблица 8 – Изменение стоимости ферросплавов
Вид ферросплава |
Количество по плану, т/т |
Цена, руб/т |
Сумма, руб/т |
Ферромарганец |
0.0065 – 0.0033 = 0.0032 |
21585.7 |
69.07 |
Ферросилиций ФС45 |
0.0004 – 0 = 0.0004 |
12770.02 |
5.11 |
Ферросилиций ФС65 |
0.0004 + 0.001 = 0.0014 |
9266.98 |
12.97 |
Силикомарганец |
0.0002 + 0.0017 = 0.0019 |
20551.2 |
39.05 |
Суммарный расход ферросплавов после внедрения автоматизированной системы управления процессом раскисления и легирования стали в конвертере составит 69.07 + 5.11 + 12.97 + 39.05 = 126.2 (табл.8) вместо существующего расхода, равного 140.31 + 5.11 + 3.71 + 4.11 = 153.24 (табл.7). Таким образом, снижение стоимости раскисления по плану составляет:
153.24 – 126.2 = 27.04 руб/т.
Вместе с тем в состав плана входит использование при раскислении и легировании алюминия, но на его расход разработанная в дипломном проекте система не повлияет. Таким образом, в результате внедрения системы раскисления и легирования общая стоимость ферросплавов по плану составит
126.2 + 3.87 = 130.07 руб. вместо 157.11 руб.
В связи с внедрением системы раскисления и легирования можно сделать следующие выводы:
1) общее снижение себестоимости вследствие осуществления проектных мероприятий составит 3017.9 – 3005.99 = 11.91 руб/т стали;
2) другие технико-экономические показатели работы цеха (выпуск продукции, численность работающих, стоимость основных фондов, сортамент выплавляемой продукции и т.д.) останутся без изменения.
Годовой экономический эффект, руб, составит
Эг = (С1 – С2) * В, (24)
где С1 и С2 – себестоимость 1 т стали соответственно до и после внедрения системы, руб.;
В – годовой выпуск металла, т/год;
Эг = (3017.9 – 3005.99) * 3207467 = 38200931.97 руб.
Срок окупаемости разработанной системы, год, рассчитывается по формуле
Т = К/Эг, (25)
где К – капитальные вложения в систему, руб.;
Т = 105700/38200931.97 = 0.003 года.
Экономические показатели внедрения АСУ процессом раскисления и легирования стали в конвертере сведены в табл.9.
Таблица 9 – Экономические показатели внедрения АСУ отдачей ферросплавов в конвертер
Наименование статьи |
Показатели до реконструкции |
Показатели до реконструкции |
Годовой выпуск металла, т |
3207467 |
3207467 |
Капитальные вложения, руб. |
105700 | |
Амортизационные отчисления, руб. |
16912 | |
Расход ферромарганца на плавку, т |
0.0065 |
0.0032 |
Расход ферросилиция ФС45 на плавку, т |
0.0004 |
0.0004 |
Расход ферросилиция ФС65 на плавку, т |
0.0004 |
0.0014 |
Расход силикомарганца на плавку, т |
0.0002 |
0.0019 |
Себестоимость 1 т стали, руб/т |
3017.9 |
3005.99 |
Срок окупаемости системы, год |
0.003 | |
Годовой экономический эффект, руб. |
38200931.97 |
5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1 Охрана труда
5.1.1 Анализ условий труда в вычислительном центре
Разработанная в данном дипломном проекте система раскисления и легирования основывается на использовании средств вычислительной техники, поэтому вся необходимая аппаратура располагается в вычислительном центре (ВЦ).
Работы персонала ВЦ, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, относятся к категории "легкая" – Iб. При этом интенсивность энерготрат составляет 140-174 Вт (СанПиН 2.2.4.548-96). В процессе труда на работников могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74*):
v шум на рабочем месте;
v статическое электричество;
v электромагнитные излучения;
v неблагоприятные метеорологические условия;